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西门子6ES7222-1BF22-0XA8型号规格
发布时间:2024-07-07
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西门子6ES7222-1BF22-0XA8型号规格

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根据以上的选型,组成了如下的控制结构图:

三、控制系统

按照下面的设备布置图,简要阐述系统的控制过程


  1.此项目中的系统是一个以矫直传动为基准的速度随动系统,要求放料,张力,预弯,收料装置能够随时动态跟踪矫直速度。由于放料料篮中的管材是散乱的,故在放料摆臂上设置一个DANCE电位器用来跟踪管材所处位置,根据它反馈的信号,PLC对驱动速度进行实时修正。由于放料是一个大惯量系统,在减速过程中,变频器需通过外接制动电阻来及时地释放能量,以满足其快速的响应能力。

  2.矫直系统作为速度基准,由PLC通过DP通讯输出速度给定,总线速率设为1.5Mbps,使驱动有足够高的快速响应能力。其它部分系统的速度给定都由矫直的速度反馈经过适当的比例修正后得出。考虑到感应加热部分输出功率的响应速度,矫直的斜坡时间设为60S,并在变频器内设置“S"曲线,使得设备的启动和加减速更加平稳。而其它装置的斜坡时间则设得尽可能的短,以保证其足够灵敏的跟随性。

  3.张力装置用于对管材产生一定的张力,防止出现堆管及断管,故其速度要大于矫直速度。设备在调试过程中经常出现堆管现象,经过仔细考虑,认为是在启动过程中,由于张力装置的速度给定来源于矫直装置的速度反馈,虽然通讯速率很高,斜坡加速时间设得很短,但仍存在滞后性,因此在程序中加以弥补。在启动设备时,同步地将矫直速度给定传送至张力装置,待速度起来后再切换成速度跟随,即一开始张力装置的速度给定来源于矫直速度给定,速度起来后切换成矫直速度反馈,经实践验证,效果很好,没有再出现堆管现象。

  4.为了适应下一道工序的生产需要,用户要求收料篮中的管材应有序排放,故专门做了一个均匀布料的FC功能块及触摸屏设置界面。如下图所示:

  主要思路是先在料篮底部构建一个BOX区域,然后在BOX区域的上面让管材在更宽的区域里排放,*终使其形成一个三角形的形状,在这种状况下,会使下一道工序的生产更加顺畅。下面来阐述一下实现的过程:

收料是一个速度跟随系统,其线速度表达式为V=K×n÷I×D
K:修正系数
n:电动机转速
I:减速比
D:管材所处位置的料篮直径

  由上式可推导出,在V、K、I都不变的情况下,D与n成反比关系,通过改变D即可改变n。均匀布料实现方法:按照管材所处料篮直径D(D是料篮每转一圈都发生变化的)计算出n作为电机给定速度,电机给定速度有规律的变化使管材的排放有序进行。

BOX区域构建:

  收料处装有一个接近开关,在机组运行过程中实时地检测料篮转动的圈数(N)。根据在触摸屏中设置的“BOX管材排放外径"(D1)和“间距"(D2),先从右至左排放,其实际直径D=D1-D2×N,当N=“BOX宽度"时,层数加1,N清零,并将D赋值给D’;然后开始从左至右排放,其实际直径D=D’+ D2×N 。如此循环,直到累计层数=“BOX高度",则此区域构建完成。

三角形构建:

  BOX区域上方的排放方式同上,只是其宽度更广(“上层管材排放内径"与“上层管材排放外径"区间为其排放区域);由于其底下是一个宽度比它小的矩形(并不是一个十分规则的矩形区),超出矩形宽度部分的管材会自然掉落在料篮的底部,在矩形宽度内的部分会向上堆积,由此形成三角形状“⊿"。

  通过在HMI中设置相应参数,用户可以自行调整BOX区域的大小,以及上层区域的宽度及排放的紧密度,由此地解决了用户的需求。在触摸屏中也设置了相应的观察项(图中的白底部分),如当前层数,当前圈数,当前收料直径,便于针对具体管材排放情况对参数设置进行修改。

  5.为了保证退火时管材表面温度的恒定,感应加热功率输出的设定必须跟随管材运动的实际线速度及管材规格,由于铝管规格很多,在HMI中运用配方功能来实现,某一规格一旦调试好后下次用户只需调用即可,非常方便,如下图所示:


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